失敗例

約2年前のこと。商談で兵庫県香住地方の株式会社ステップを訪問した時の事です。

夕刻、ステップの顧客から「機械が異常停止して困っている。」との連絡。あいにくその時ステップに動けるエンジニアが居なかった為、「帰り道だから寄りましょうか?」と、ピンチヒッターを申し出ました。

現場へ急行し点検したところ、ブレーカの接点の一つが焼けて単相運転になっているだけであった。

直ぐに豊岡にあるステップの納入業者に代替ブレーカを持って来てもらい、交換試運転。約5分確認し、異常が再発しなかったので、作業終了した。

はずでした。ところが、私が立ち去った直後、また異常停止してしまったのです。

原因は、モータが焼けかけていたため、ブレーカの一つの接点にだけ負担が掛かり、そのせいでブレーカが劣化していたのです。

電気製品って、フューズが飛んだ時にそのフューズだけ取り換えて直ることの方が少ないですよね?

フューズが飛ぶには、それなりの理由があるのですが、その時私は、運転電流すら確認していなかったのです。

大失敗でした。

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